今年以来,中科炼化连续重整装置以“对标提升”为抓手,深挖装置潜力,不断优化生产操作,提高装置运行水平。11月份,该装置能耗28.92千克标油/吨,在中国石化同类装置达标竞赛中综合排名第一。
从源头抓起,做好生产过程优化。专业技术人员及时跟踪原料油馏程、硫含量、芳烃潜含量等情况,第一时间摸清上游原料性质,提前分析、超前干预,为操作调整主动创造条件。
采取优化措施,着力降低主要消耗。他们深入剖析综合能耗组成,在夯实装置安全环保运行的基础上,根据原料性质变化,积极调整重整反应苛刻度,优化重整水氯平衡,提升重整反应转化率。精细调整各塔回流比、塔底温度,严控加热炉各项操作参数,提升加热炉热效率,想方设法确保装置在低负荷运行状态降低装置运行成本。
层层落实班组责任,做优节点控制。他们将“精细操作、节能降耗”理念贯穿于日常工作中,建立能耗日关注、日统计、日分析、日调整机制,每班跟踪指标完成情况,杜绝不合理用能,扎实开展班组“比学赶帮超”竞赛,形成全员动手降本增效的良好氛围。